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煙氣排放連續監測系統CEMS廠家冶金廠

型 號

產品時間2025-06-03

所屬分類CEMS煙氣在線監測設備

報價7800

產品描述:煙氣排放連續監測系統CEMS廠家冶金廠抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現現場總線的連接以及多種通訊方法的選用

產品概述

一、產品概述

   煙氣連續在線監測系統運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現現場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統運行方便靈活。

    煙氣連續在線監測系統(CEMS)是功能齊全,整體水平固定污染源在線監測系統。主要由以下幾個子系統組成:

    1、固態顆粒物連續監測子系統,采用激光后散射單點監測。

    2、氣態污染物連續監測子系統多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

    3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數連續監測子系統

    4、數據處理與遠程通訊系統煙氣排放連續監測系統CEMS廠家冶金廠

二、技術說明

◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;

◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術或紅外線NDIR分析技術;

◢ O2采用電化學氧電池;煙氣排放連續監測系統CEMS廠家冶金廠

◢ 濕度采用高溫電容法;CEMS火力發電煙氣連續排放監測設備終身售后

◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;

◢ 粉塵采用激光后散射法;

◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;

◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統具有結構簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優點;

◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優點;

◢ 本分析儀整機結構緊湊,方便運輸和安裝。

◢ 系統運行數據采集率≥90%,系統提供的檢測數據資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數據功能。

◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數,系統除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。

◢ 系統能夠真正實現無人職守運行,系統具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統故障、分析儀器故障等。

 

 引言

隨著國家標準的提高以及火電行業超低排放的帶動,SCR可能成為今后脫硝的工藝。目前水泥行業作為高污染高能耗的產業,其脫硝工藝也勢必面臨由SNCR向SCR方向的轉變[1]。目前上水泥行業SCR脫硝示范線很少,且均布置在預熱器310~350 ℃出口,由于該區域溫度窗口正好處于SCR催化劑活性溫度范圍,效率較高,但是該區域含塵量高達80~120 g/Nm3,且存在大量的堿和堿土金屬,如CaO等,容易造成催化劑孔道的堵塞,導致催化劑中毒失活等,限制了其推廣應用。鑒于此,國內外學者將研究重點轉向低塵低溫脫硝催化劑配方研究上,主要集中在錳基(MnOx)、釩基(V2O5),以及其他金屬氧化物基,如鈰基(CeO2)、鐵基(FeOx)、銅基(CuO)等催化劑的方向上,并取得了較好的效果。因此,本研究通過3 200 t/d新型干法水泥生產線窯尾布袋除塵器后建設低溫SCR脫硝中試裝置,以水泥窯實際煙氣情況研究了低溫SCR脫硝系統運行過程中煙氣溫度、噴氨速率、氣體空速等工藝參數對脫硝效率的影響,為下一步工業示范提供了數據支持和依據。

1 試驗部分

1.1 試驗系統

在北京太行前景水泥有限公司3 200 t/d水泥生產線窯尾布袋除塵器后建設了1套13 000 m3/h風量的低溫SCR催化反應系統。系統主要由引風機、煙道調節閥、反應器、超聲波霧化器、氨水流量計、計量泵、溫度傳感器等組成。120~180 ℃煙氣由窯尾風機出口引入催化反應器,在催化劑作用下通過氨水將煙氣中氮氧化物還原成氮氣和水。

1.2 主要設計參數

催化劑采用整體蜂窩式,主要成分為釩鈦,摻雜Ce等稀土元素。催化劑單元模塊尺寸為150 mm×150 mm×810 mm,催化劑比表面積459 m2/m3,共有108個模塊,3層布置,每層36個,總體積約1.97 m3。該催化劑具有良好的脫硝活性和抗硫性能。

1.3 工藝流程

中試裝置建在北京市太行前景水泥有限公司3 200 t/d熟料生產線。煙氣處理量為6 000~13 000 m3/h。120~180 ℃煙氣從窯尾布袋除塵器后經旁路煙道引出,經過蝶閥、反應器后經引風機送入窯尾風機出口煙道。煙氣流量通過調整蝶閥控制實現。脫硝還原劑采用20%濃度氨水,通過小型氨水計量泵將氨水罐里的氨水送入超聲波霧化器,霧化成70 μm氨水霧滴與煙氣混合后,進入催化反應器反應,氨水流量通過調整流量計實現。煙氣溫度通過調整水泥窯生料磨開啟控制。試結果與討論

2.1 空速對脫硝效率的影響

脫硝過程為氣固化學反應過程,其反應程度與煙氣和催化劑接觸時間長短、接觸面等因素有關[7] 。接觸面主要和催化劑斷面孔數有關,孔數越大,比表面積越大,壁厚越薄,本項目催化劑孔數為22×22。空速=煙氣流量/催化劑體積,是煙氣在催化劑內停留時間的倒數(h-1)。空速越大,煙氣在催化劑內停留的時間越短,催化反應作用時間越短,反應效率越低。然而,在煙氣流量確定的條件下,降低空速催化劑體積增大。實際空速的選擇需要對脫硝效率和催化劑用量兩者進行權衡。現有在建或者已運行的SCR系統中空速一般為4 000~6 000h-1左右。

試驗過程中控制空速在2 000~7 000 h-1的范圍內變化,溫度150 ℃、170 ℃,氨水流量2.5 L/h。通過調整煙氣閥門控制煙氣流量,從而調節空速。由圖3可以看出,在空速增大即反應時間減小的情況下,催化劑脫硝效率總體趨勢降低,但在一定空速范圍內催化劑活性較高且較為穩定。當溫度在170 ℃時,空速在2 500~7 000 h-1范圍內時,催化劑的脫硝效率均高于80%,可實現60 mg/Nm3排放。當溫度在150 ℃時,催化劑效率在50%。試驗顯示,空速在5 000h-1左右有明顯的分界,可作為工程參考。溫度對催化效率的影響比空速大。這可能是由于催化反應發生在布袋除塵器后,粉塵濃度較低,雖然空速增大,但是由于NH3在催化劑表面的吸附和階段氧化脫氫是SCR反應的核心,主要均受表面性質和反應溫度的影響,由于催化劑表面孔數未發生變化,故而脫硝效率并未有大的改變。

2.2 溫度對脫硝效率的影響

溫度是影響SCR脫硝效率的重要因素。SCR系統的操作溫度決定于催化劑成分和煙氣組成。一般工業用SCR催化劑的操作溫度為250~430 ℃。SCR脫硝效率隨著溫度的升高而增大,這是因為溫度升高能使化學反應速度以指數倍增加。當溫度高于催化劑系統所需溫度時,造成催化劑的燒結和失活,效率下降[9]。試驗過程中控制脫硝反應溫度在130~180 ℃的范圍內變化,煙氣流量10 000 m3/h,氨水流量5 L/h,溫度對脫硫效率影響試驗結果。

 

溫度對催化劑脫硝效率的影響顯著,在所測試溫度區間內,其脫硝效率隨溫度的升高呈現升高趨勢。煙氣溫度低于130 ℃時脫硝效果不明顯,隨著溫度升高,脫硝效率上升。130 ℃時,脫硝效率可達30%,150 ℃后脫硝效率從50%開始急劇上升,180 ℃時可達80%以上。可實現50 mg/Nm3排放。此溫度下的催化效率除稀土元素改性貢獻外,也可能與水泥窯布袋除塵器后煙氣中粉塵濃度、雜質、SO2濃度低有關,未對NH3在催化劑表面吸附形成競爭[8]。通過國家環境分析測試中心檢測,溫度在160 ℃時,出口氮氧化物濃度為85 mg/Nm3,二氧化硫未檢出,煙塵濃度3.26 mg/Nm3,氯化氫濃度為3.94 mg/Nm3,氨氣濃度為0.575 mg/Nm3。試結果與討論

2.1 空速對脫硝效率的影響

脫硝過程為氣固化學反應過程,其反應程度與煙氣和催化劑接觸時間長短、接觸面等因素有關[7] 。接觸面主要和催化劑斷面孔數有關,孔數越大,比表面積越大,壁厚越薄,本項目催化劑孔數為22×22。空速=煙氣流量/催化劑體積,是煙氣在催化劑內停留時間的倒數(h-1)。空速越大,煙氣在催化劑內停留的時間越短,催化反應作用時間越短,反應效率越低。然而,在煙氣流量確定的條件下,降低空速催化劑體積增大。實際空速的選擇需要對脫硝效率和催化劑用量兩者進行權衡。現有在建或者已運行的SCR系統中空速一般為4 000~6 000h-1左右。

試驗過程中控制空速在2 000~7 000 h-1的范圍內變化,溫度150 ℃、170 ℃,氨水流量2.5 L/h。通過調整煙氣閥門控制煙氣流量,從而調節空速。由圖3可以看出,在空速增大即反應時間減小的情況下,催化劑脫硝效率總體趨勢降低,但在一定空速范圍內催化劑活性較高且較為穩定。當溫度在170 ℃時,空速在2 500~7 000 h-1范圍內時,催化劑的脫硝效率均高于80%,可實現60 mg/Nm3排放。當溫度在150 ℃時,催化劑效率在50%。試驗顯示,空速在5 000h-1左右有明顯的分界,可作為工程參考。溫度對催化效率的影響比空速大。這可能是由于催化反應發生在布袋除塵器后,粉塵濃度較低,雖然空速增大,但是由于NH3在催化劑表面的吸附和階段氧化脫氫是SCR反應的核心,主要均受表面性質和反應溫度的影響,由于催化劑表面孔數未發生變化,故而脫硝效率并未有大的改變。

2.2 溫度對脫硝效率的影響

溫度是影響SCR脫硝效率的重要因素。SCR系統的操作溫度決定于催化劑成分和煙氣組成。一般工業用SCR催化劑的操作溫度為250~430 ℃。SCR脫硝效率隨著溫度的升高而增大,這是因為溫度升高能使化學反應速度以指數倍增加。當溫度高于催化劑系統所需溫度時,造成催化劑的燒結和失活,效率下降[9]。試驗過程中控制脫硝反應溫度在130~180 ℃的范圍內變化,煙氣流量10 000 m3/h,氨水流量5 L/h,溫度對脫硫效率影響試驗結果。

 

溫度對催化劑脫硝效率的影響顯著,在所測試溫度區間內,其脫硝效率隨溫度的升高呈現升高趨勢。煙氣溫度低于130 ℃時脫硝效果不明顯,隨著溫度升高,脫硝效率上升。130 ℃時,脫硝效率可達30%,150 ℃后脫硝效率從50%開始急劇上升,180 ℃時可達80%以上。可實現50 mg/Nm3排放。此溫度下的催化效率除稀土元素改性貢獻外,也可能與水泥窯布袋除塵器后煙氣中粉塵濃度、雜質、SO2濃度低有關,未對NH3在催化劑表面吸附形成競爭[8]。通過國家環境分析測試中心檢測,溫度在160 ℃時,出口氮氧化物濃度為85 mg/Nm3,二氧化硫未檢出,煙塵濃度3.26 mg/Nm3,氯化氫濃度為3.94 mg/Nm3,氨氣濃度為0.575 mg/Nm3。

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